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基于 IIRC™ 的SO₃/NH₃双重调质智能控制——Allied Environmental Technologies 与 Fuel Tech 的联合研究解读
关键词
Electrostatic Precipitator, ESP, PM Removal, Flue Gas Conditioning, Ammonium Conditioning, Dual FGC, Automatic Injection Rate Control, Intelligent FGC Control, 超低排放, 工业烟气治理
在燃煤电厂和大型工业锅炉中,静电除尘器(ESP)依然是主流的颗粒物控制技术。但随着煤质波动、机组深度调峰以及环保排放标准的持续收紧,传统依赖人工经验和简单“随负荷比例”调节的烟气调质(Flue Gas Conditioning,FGC)方式问题日益突出——要么过量喷射,导致显著的运行成本浪费与腐蚀风险,要么不足喷射,使除尘效率、烟囱不透光度和颗粒物排放难以稳定达标。
在这样的行业背景下,Allied Environmental Technologies, Inc. 与 Fuel Tech, Inc. 联合提出的 Intelligent Injection Rate Control(IIRC™)技术,给静电除尘 FGC 带来了一个明确的技术方向:用“智能控制”替代“经验给药”,通过在线反馈闭环,实现 SO₃ 和 NH₃ 调质剂注入量的动态最优化控制[5,18]。这项工作发表于 ICESP XVI(2022,布达佩斯),也是美国专利 US 11,406,933 的核心内容之一。
这项研究的基础,是传统 FGC 工艺在机理上的成熟却在控制上的“粗放”。SO₃ 调质通过改变飞灰电阻率,提升 ESP 可用电场强度;NH₃ 调质则利用与 SO₃ 反应生成硫酸铵、硫酸氢铵,既降低烟气中游离 SO₃,又改善粉尘黏附与空间电荷分布[7,8,15,22]。过去几十年大量研究已经证明调整飞灰电阻率窗口和灰层结构,是提升 ESP 性能的关键手段[1–3,7–13],而 Dual FGC(SO₃ + NH₃ 同时调质)技术,则进一步通过生成(NH₄)HSO₄ 与 (NH₄)₂SO₄,在“导电性”和“黏结性”之间取得折中[14–17]。
然而,真正难的是“打多少、打到哪”。SO₃ 注入过少,飞灰电阻率偏高,灰层电压抬升到一定程度后会产生严重反电晕,电流被压制,ESP 功率利用率大幅下降;SO₃ 过量,则可能导致高温段酸露点过高、下游设备腐蚀甚至 SO₃ 排放超标[8,10,13]。NH₃ 方面,如果 NH₃/SO₃ 摩尔比偏低(NSR<约0.5–1.0),硫酸氢铵占主导,黏性增强有利于飞灰黏附,但易在冷端造成黏堵[19–21];如果摩尔比过高(NSR→2),则倾向生成细微的硫酸铵颗粒,改善极间电场的同时,增加亚微米粒子空间电荷,可能出现“电晕淬灭”(corona quenching),电流反而骤降[15,16,23]。
Krigmont 与 Ferrigan 的工作,正是针对这一“剂量–效果曲线不单调”问题,建立起以 ESP 电参数为核心的自动寻优算法,使 ESP 在不同煤种、不同负荷和不同烟气调质组合下,都能自动逼近“最佳注入点”,从而在保证除尘效率的同时,将 SO₃ 与 NH₃ 的消耗和排放控制在最低可行水平。
IIRC™ 在 SO₃ 注入控制上采用了一个很有代表性的“以功率为靶”的策略。作者把 ESP 总功率 P(电压×电流)视为“除尘效果”的综合指标:在电场设计和安全裕度不变的前提下,较高且稳定的 P,意味着更高的电流密度、更充分的带电与捕集过程[1,7]。他们通过大量现场观测发现,以 SO₃ 注入量 F(按体积分数 ppm 表示)为自变量时,P–F 关系往往呈现两种典型分支:
一是“先升后降型”(文中称 First Branch):随着 SO₃ 增加,飞灰电阻率从过高区逐步降低,ESP 可用电流增大,P 上升;但当 SO₃ 过量或气速偏高时,反电晕和气场畸变加剧,P 反而回落。
二是“单调缓升型”(Second Branch):在某些低气速或特定灰性条件下,SO₃ 增加并不会引起明显的反电晕失稳,而是持续改善导电性,呈现 P 随 F 单调缓增。
在实际机组中,随着负荷、煤质和流场变化,同一台 ESP 甚至会在不同时间在两种分支间“切换”,这就使得单纯以“追求最大 P”或“锁定某一固定功率”为目标的常规控制策略,很容易出现在分支间来回振荡甚至“追错方向”的风险。
IIRC™ 的创新在于:不再直接用 P 本身,而是用 dP/dF——即 P 对 SO₃ 注入量的局部导数作为控制量。通过在线求取 dP/dt 和 dF/dt,再按链式法则计算 dP/dF,并将其与一段现场标定的“目标范围”(例如 0–0.10 kW/ppm,具体由现场试验确定)进行比较。如果当前的 dP/dF 高于目标上限,表明系统运行点偏于“左侧”,增量 SO₃ 仍然能显著提升功率,应适当增加 F;若 dP/dF 低于下限甚至为负,则说明已进入过量或不利区,需要降低 SO₃ 注入量,将工况往“峰值左侧”拉回[18]。
这一基于导数的控制逻辑,绕开了“P 曲线有两个分支”的结构不确定性:无论当前是在 First Branch 还是 Second Branch,只要把目标设定在“拐点附近略偏左”的安全区,通过保持一个小而正的 dP/dF,就能既接近最优功率,又避免跨越分支引发的大幅振荡。同时,算法允许在 P 对 F 的响应滞后达数十分钟甚至数小时的现实条件下,通过时间延迟和滑动平均的方式,给 dP/dF 估算引入合适的“记忆窗口”,兼顾平稳性与响应性[5,18]。
在此基础上,Dual FGC 的第二个关键——NH₃ 注入控制——则更多围绕“空间电荷”和“电晕淬灭”来展开。研究指出,当 SO₃ 调质达到一个优化水平后,NH₃ 控制的首要任务,是在满足 SO₃ 捕捉和灰层黏结需求的前提下,避免过量生成细微铵盐颗粒造成空间电荷堆积和电流塌陷[15,16,19–21]。
IIRC™ 在 NH₃ 控制上的思路可以概括为:“SO₃ 为前馈,VI 曲线为反馈”。首先,系统以实时 SO₃ 质量流量为前馈信号,根据预设的 NSR(如 0.5–1.0 之间)给出一个初始 NH₃ 注入设定值,使 NH₃/SO₃ 摩尔比落在目标区间内,保证有足够的(NH₄)HSO₄ 用于增强灰层黏结,又不过早推向(NH₄)₂SO₄ 主导的高空间电荷区。随后,通过持续监测 ESP 前几电场的电压–电流(V–I)变化趋势,计算 dV/dt 和 dI/dt,用来判断当前工况在“正常放电区”还是“电晕抑制区”。
与 SO₃ 相比,NH₃ 反应和对空间电荷的影响几乎是即时的,因此这里采用的不是“慢导数 dP/dF”,而是“快导数 dI/dt 的符号判断”。在控制循环中,系统以一个预设的步长 INCR(如 1 ppm NH₃)对氨水(或氨气)流量作微调,并观察下一个时间片中的 dI/dt 方向:
当 dV/dt>0 且 dI/dt>0 时,电压上升带来电流同步上升,说明当前 NH₃ 变化方向有利于提升电场性能,下一步继续沿相同方向微调;
若 dV/dt>0 而 dI/dt 变为负值,则表明在提高电压时电流反而下降,典型的电晕淬灭指征,说明 NH₃ 已经过量,下一周期必须反向调整;
当 dI/dt 接近零时,说明系统已处于一个局部最优区间,可以通过在该点附近做小幅度的正负扰动,使 NH₃ 注入量在窄范围内来回摆动,实现“在最佳点附近呼吸式运行”。
通过这种离散的“带符号步进”算法,IIRC™ 在不需要复杂在线粉尘性状测量的情况下,借助 ESP 自身的电参数反馈,就能把 NH₃ 流量锁定在一个既能充分转化 SO₃ 又不过度增加空间电荷的窄窗口里,从而在 Dual FGC 工况下同时实现 SO₃ 接近零排放和 NH₃ 溢出最小化[18]。
从系统层面看,IIRC™ 将“前馈 + 反馈 + 专家经验标定”整合到了一套可落地的 PLC 控制逻辑中。前馈信号一般选用锅炉负荷、煤量或烟气流量,用于给出 SO₃ 与 NH₃ 的基础设定值;反馈信号则包括 ESP 单元或汇总功率、电压、电流、不透光度、SO₂/SO₃ 浓度等,用于持续修正注入量。控制器将这些信号通过一系列微分、时间延迟、除法与 PID 运算模块处理,动态调整熔硫泵输出、SO₃ 蒸发/喷射量以及 NH₃ 计量泵输出,实现对 FGC 滑阀和调节阀的闭环调节[5,18]。
从行业应用角度看,这类智能 FGC 控制技术的价值点十分清晰:一是可以显著降低人工监控和手动干预的强度,解决夜间值班与频繁启停条件下调质剂“打早、打多、打死档”的普遍问题;二是避免过度调质带来的 SO₃ 腐蚀、空预器结垢与 ESP 过载,实现药耗与检修成本的整体优化;三是通过对 ESP 电场运行点的动态精调,在老旧机组和边界工况下延长既有静电除尘器的寿命和适用性,为难以大规模改造的传统燃煤机组提供一个成本可控的提效路径。
对于已经配套 SO₃ 或 Dual FGC 的电厂而言,更现实的价值在于:IIRC™ 可以作为“控侧升级包”,在不更换主设备和喷射系统的前提下,通过改造 PLC 和逻辑程序,把一套“固定给定值 + 简单联锁”的旧控制系统升级为“导数驱动 + 自适应寻优”的智能控制平台,为后续进一步接入炉膛燃烧优化、SCR 脱硝、脱硫塔等系统建立数据基础,实现更高层级的烟气治理协同优化。
作者在文末强调,IIRC™ 控制思想不仅适用于新建机组,同样适合大量存量 FGC 系统的智能化改造,特别是那些目前依赖人工巡检、调节手轮或旧式调节阀的装置。随着多个现场试验项目陆续推进,后续更多运行数据将有望量化智能 FGC 控制在不同煤种、不同 ESP 型式上的“药耗–排放–电耗”综合收益,对国内正在推进的“老旧燃煤机组清洁化改造”和“工业窑炉超低排放改造”也具有较强的参考意义。
参考文献
[1] White, H. J. Industrial Electrostatic Precipitators. Addison-Wesley, 1963.
[2] Darby, K., Hendrich, D. O. Conditioning of boiler flue gases for improving efficiency of electrofilters. Staub, 26(11), 12–17, 1966.
[3] Busby, H. G., Darby, K. Efficiency of electrostatic precipitators as affected by the properties and combustion of coal. J. Inst. Fuel, 36, 184–197, 1963.
[5] Krigmont, H. V., et al. Control System for Flue Gas Conditioning. US Patent 5,122,162, 1992.
[7] White, H. J. Electrical resistivity of fly ash. Air Repair, 1953.
[8] White, H. J. Resistivity problems in electrostatic precipitation. J. APCA, 313–338, 1974.
[10] Brown, T. D., et al. Improved electrostatic precipitator performance by use of fly ash conditioning agents. J. Inst. Fuel, 195–198, 1978.
[13] Whitehead, C. Gas Conditioning. Proceedings of the Electrostatic Precipitator Symposium, Birmingham, AL, 177–222, 1971.
[14] Krigmont, H. V., Coe, E. L. Jr. Dual Flue Gas Conditioning. The 8th EPA/EPRI Symposium on Transfer and Utilization of Particulate Control Technology, San Diego, 1990.
[15] Dismukes, E. B. Conditioning of Fly Ash with Ammonia. J. Air Pollut. Control Assoc., 25(2), 1975.
[16] Dahlin, R. S., et al. A field study of combined NH3 and SO3 conditioning systems on a cold-side precipitator at a coal-fired power plant. 77th APCA Annual Meeting, 1984.
[18] Krigmont, H. V. Flue Gas Conditioning System Controller. US Patent 11,406,933, 2022.
[19] Wei, J., Muzio, L. J., Dunn-Rankin, D., Stalling, J. Formation Temperature of Ammonium Bisulfate at Simulated Air Preheater Conditions. Combustion Colloquium.
[20] Johnson, K., Burke, J. An Investigation of Ammonium Sulfate/Bisulfate Formation and Deposition in Air Preheaters. US EPA Report 600/7-82-25a, 1982.
[22] Dismukes, E. B. Conditioning of Fly Ash with Sulfur Trioxide and Ammonia. Southern Research Institute, 1975.
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