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来自Alstom Power多电站ESP改造项目的实测数据解读
关键词
静电除尘器, 高频电源, ESP升级, 反电晕, 清灰控制, 燃煤电厂, 超低排放
在越来越严苛的超低排放与能效约束下,如何在不大拆大建的前提下,让既有静电除尘器(ESP)“焕发第二春”,已经成为燃煤电厂和工业锅炉共同面对的现实课题。以往的直觉是:要想减排,只能加大静电除尘器比集尘面积或新建袋除尘器。但来自Alstom Power团队的一系列ESP升级实践表明,通过高频电源(HFPS)与高级控制系统的组合改造,再辅以精细调试,往往能以远低于土建扩容的成本,实现颗粒物排放的大幅下降,并在高比电阻粉尘工况下改善运行稳定性。[1][2]
这项研究由Alstom Power瑞典和美国团队联合完成,作者包括Per Ranstad、Anders Karlsson、Colin Tonks和Keith Bradburn,系统梳理了多台燃煤机组静电除尘器升级的实践数据。文章聚焦于电源与控制系统升级这一“轻量化改造”路径,结合高频电源、智能电压控制、脉冲模式运行(Intermittent Energization)以及“按电场工况思维”重新组织的清灰控制(rapper control),给出了在不增加集尘面积前提下的排放改善幅度和应用边界。
要理解这批ESP改造的价值,先要回到静电除尘的基本物理。传统工频T/R电源输出的高压直流电存在明显波纹,电场电压在工频周期内不断起伏,既限制了平均电压和电流,又容易在高比电阻灰条件下触发反电晕(back-corona),导致“越加功率越冒粉”的悖论。对于富钙褐煤、低硫PRB煤、经脱硝后高比电阻飞灰等常见场景,反电晕引起的能耗升高和效率下降,已成为静电除尘器稳定达标的关键约束之一。[5][6][7]
高频电源的引入改变了这个格局。HFPS将工频三相交流整流后,经数十千赫兹的高频开关逆变,再升压整流为高压直流输出。高工作频率带来的一个直接结果,是二次电压的纹波大幅降低,在无反电晕工况下可以同时提升平均电压与电流,明显提高迁移速度和收集效率。[1][10][11]而在高比电阻粉尘工况下,HFPS又可以切换到脉冲模式运行,通过控制通断比和峰值电流,在保持较低平均电流以抑制反电晕的同时,利用高峰值电流改善放电均匀性。这种基于波形“塑形”的能力,是传统工频T/R难以实现的。
在Alstom团队的多电站案例中,高频电源升级并不是孤立实施,而是和控制系统升级、清灰策略重构捆绑进行。控制层面,旧有模拟控制器被数字化控制平台取代,可以更细粒度地管理火花、间歇供电与电场间功率分配。清灰层面,研究者强调两点:一是重新设计清灰顺序和节奏,尽量错开发生时间,尤其是对首场和末场电场,减少集中清灰带来的排放尖峰;二是将清灰动作与高压电源联动,通过“电场保持力”管理,控制清灰期间粉尘从极板脱离和二次飞扬的动态过程。[12]实践表明,单纯机械上调整清灰频次远不如“电-机-灰层”一体优化来得有效。
在欧洲某褐煤电站(文中Plant A)中,这种升级路径得到了典型验证。该厂燃用高游离钙褐煤,飞灰比电阻高且含细颗粒比例大,入口粉尘浓度超过30 g/Nm³,首场电场严重电晕淬灭,末场则易发生强反电晕和灰层难清。原有除尘器本体状况尚可,但使用多峰放电极、连续缓慢清灰,难以在新排放限值下长期稳定运行。改造策略是:首两电场更换为高频电源,后两电场保留原T/R,仅升级为数字控制器;同时将所有收尘极清灰电机更换为1 rpm,并将清灰控制权统一整合到高压控制系统中,实现功率-清灰联动。通过现场系统调试,包括工频场与高频场各自最优火花控制曲线搜索、脉冲模式参数优化以及清灰逻辑精细调整,最终将升级ESP与同炉另一侧未升级ESP进行对比,校正燃煤品质波动影响后,测得排放浓度相对降低约32.6%。这为后续该厂系统性推广高频电源+控制升级提供了决策依据。
在美国中西部某4×800 MW机组(Plant B)上,情况则有所不同。该厂原设计燃用中硫位烟煤,后逐步向低硫PRB煤过渡,飞灰比电阻升高导致静电除尘器原始设计裕度被吃掉,排放质量浓度和不透光度双双接近许可极限。电除尘器本体已在数年前完成内构件更换,因此此次改造主要集中在供电端:整台机组每台除尘器共安装48台高频电源,首场电场采用“一台带两框”方式供电,末场则为“一框一电源”精细控制。配套安装的数据采集与监控系统,使运行人员能够基于趋势数据优化供电分配和清灰逻辑。结果表明,升级后机组在全负荷、燃用PRB煤工况下,颗粒物质量排放和烟气不透光度均能稳定满足许可证要求,静电除尘器从“短板设备”变成了煤种调整的“缓冲器”。
在美国南部某550 MW机组(Plant C)上,Alstom则实施了一次“机电一体”全范围改造。原电除尘器采用老式刚性框架刺线和滚制极板,配合饱和电抗式T/R供电,设计煤为1.5%硫份烟煤。随着低硫煤掺烧和SCR上马,飞灰性质变化显著,为保障性能,该厂不得不依赖SO₃调质(8–10 ppm)压降灰层比电阻。设备多次高温冲击和服役老化后,内部构件可靠性降低,导致频繁因不透光度超限而降负荷运行。改造中,内部构件全部更换为多峰放电极+加大极板间距配置,并在全32个电场分区全部配置70 kV/800 mA级高频电源,通过上位以太网监控系统(PROMO)实现集中监测。改造后,该机组得以完全停用SO₃调质,在不添加外加剂的情况下,将颗粒物排放控制在0.01 lb/mmBtu以内,不透光度长期稳定在2%左右,显著降低了运行成本和系统复杂度。
在另一家两台900 MW大型燃煤电厂(Plant D),由于长年仅做同类更新,静电除尘器机械结构保持原规模,SCA约为208 m²/m³。随着颗粒物排放标准和20%不透光度限值的实施,机组在满负荷工况下已经几乎没有余量,任一电场故障都可能触发降负荷。该厂采取了“关键电场优先”策略,仅对二号机首场的8台T/R更换为高频电源,同时将二、三场的16台控制器升级为数字控制,并引入一体化清灰控制器。改造前满负荷下颗粒物不透光度为17–18%,改造后降至10–11%左右,相当于颗粒物质量排放降低约40%。这说明,即便在不改内部极板、极线和面积的前提下,针对首场电场的供电与控制升级也足以释放可观潜力。
面向更小规模机组的Plant E案例,则凸显了高频电源在“挽救老小机组”上的作用。该厂一台218 MW机组的老式电除尘器,仅有4电场、总比集尘面积144 m²/m³,原本设计用于中高硫煤。改烧低硫PRB煤后,比电阻升至2×10¹² Ω·cm左右,排放水平直线上升。为守住20%不透光度红线,机组出力不得不降至180 MW。分两阶段将4电场的8台T/R全部替换为70 kV/800 mA与60 kV/1000 mA级高频电源后,即便在本体机械状态欠佳的前提下,该机组仍恢复到约205 MW的出力,同时平均不透光度稳定在13%左右,相当于在接近不增加固定资产的投入条件下,直接收回了25 MW的可售电力。
综合多个机组和不同煤种的案例可以看到,ESP升级的收益在不同电厂被转化为不同的业务价值:有的作为示范,为后续大规模改造验证技术路径(Plant A);有的为燃料灵活性“兜底”,支持从中硫煤向低硫煤、PRB煤平滑过渡(Plant B);有的借此摆脱对SO₃调质等化学手段的依赖,简化系统、降低运行成本(Plant C);还有的则通过降低不透光度,减少被迫降负荷运行的频次,直接带来可观的发电收入提升(Plant D、E)。
对希望以“轻资产方式”提升除尘性能的电厂和工业企业来说,这些经验给出了几个相对清晰的启示:第一,高频电源并非“标配越多越好”,而应结合粉尘比电阻和各场电负荷特性,优先布局在首场和高比电阻敏感场;第二,单纯换电源如果不配套升级控制系统与清灰策略,效果会明显打折,真正的潜力来自“高频电源+数字控制+精细清灰”的系统集成;第三,在不少典型工况下,在不增加比集尘面积的前提下,通过电源与控制升级,仍可获得30%–40%的排放改善或显著的不透光度下降,这对于既有厂站应对新的排放标准与灵活性需求,具有现实的参考价值。[3][4][8][9]
Keywords: 静电除尘器;高频电源;ESP升级;反电晕;清灰控制;燃煤电厂;超低排放
参考文献
[1] Ranstad P, Porle K. High frequency power conversion: A new technique for ESP energization[C]//EPRI/DOE International Conference on Managing Hazardous and Particulate Air Pollutants. Toronto, Canada, 1995.
[2] Ranstad P, Mauritzson C, Kirsten M, Ridgeway R. On experiences of the application of high-frequency power converters for ESP energisation[C]//Proceedings of the 9th International Conference on Electrostatic Precipitation (ICESP IX). Mpumalanga, South Africa, 2004.
[3] Jacobsson H, Thimansson M, Porle K, Kirsten M. Back-corona control with help of advanced microprocessor enhances performance[C]//Proceedings of ICESP VI. Budapest, Hungary, 1996.
[4] Deye C S, Layman C M. A review of electrostatic precipitator upgrades and SO2 reduction at the Tennessee Valley Authority Johnsonville Fossil Plant[C]//Power Plant Air Pollutant Control “Mega” Symposium. 2008.
[5] Porle K, Francis S, Bradburn K. Electrostatic precipitators for industrial applications[M]. REHVA, 2005.
[6] Parker K R. Applied electrostatic precipitation[M]. Blackie Academic & Professional, 1997.
[7] Parker K R. Electrical operation of electrostatic precipitators[M]. IEE Power & Energy Series, no. 41, 2003.
[8] Ranstad P, Karlsson A, Lillieblad L. Pulse mode operation of high-frequency power supplies for ESPs[C]//Proceedings of the 12th International Conference on Electrostatic Precipitation (ICESP XII). Nuremberg, Germany, 2011.
[9] Guenther R, Yoon J-S, Skovran F. Intermittent energization with high voltage switch mode power supplies[C]//Proceedings of the 12th International Conference on Electrostatic Precipitation (ICESP XII). Nuremberg, Germany, 2011.
[10] Ranstad P, Linner J. Aspects on high frequency power supplies for ESPs[C]//Proceedings of the 12th International Conference on Electrostatic Precipitation (ICESP XII). Nuremberg, Germany, 2011.
[11] Ranstad P. Design and control aspects on components and systems in high-voltage converters for industrial applications[D]. Stockholm: Royal Institute of Technology, 2010.
[12] Karlsson A, Lillieblad L, Ranstad P. New strategies for advanced power control rapping[C]//Proceedings of the 12th International Conference on Electrostatic Precipitation (ICESP XII). Nuremberg, Germany, 2011.
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