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12米长袋高比过滤袋式除尘:正在改写燃煤电厂除尘方案的边界

基于 Alstom 高比布袋(HRFF)设计与实机案例,对超临界大机组颗粒物控制技术路线的再评估

关键词
fabric filter,power plant,dust emission,pressure drop,flow modelling,pulse cleaning,ESP retrofit,ultra-low emission

在燃煤电厂超低排放和灵活燃料适应性的双重压力下,长期占据主导地位的静电除尘器(ESP)正在被高比过滤袋式除尘器(High Ratio Fabric Filter,HRFF)迅速“逼近”。由 Alstom Power(现 GE Power 业务的一部分)研发的 12 m 长袋高比布袋除尘系统,是这一趋势的集中代表。该技术路径的核心,是在 800–1100 MWe 等大型煤电机组上,用更长的滤袋和更紧凑的布置,在不牺牲排放和压降性能的前提下,显著降低除尘系统吨钢耗和占地成本。

本文基于 Wieslander、Francis、Vajpeyi 等人发表于国际静电除尘会议的论文《High Ratio Fabric Filters With 12 m Long Bags for Large Coal Fired Power Plants》[5],结合作者在静电除尘与工业烟气治理工程上的实践经验,对 12 m 长袋 HRFF 的设计思路、试验方法、关键数据和工程启示做一个面向行业的技术解读。

从 ESP 到 HRFF:燃煤电厂的技术路线分水岭

对于煤电机组而言,静电除尘器与布袋除尘器的技术路线之争已经持续二三十年。ESP 的优势在于阻力低、能耗相对可控,而 HRFF 的优势则越来越集中在三个方面:

第一,排放稳定而且对煤质“几乎不敏感”。ESP 对飞灰电阻率高度敏感,煤种变化、锅炉工况波动都可能显著影响效率;HRFF 依靠滤饼过滤,颗粒物捕集几乎不受灰的电学性质影响,只要烟温控制在酸露点以上、滤材允许上限以下,就能维持稳定的超低排放[1]。

第二,对超细颗粒物和协同脱汞、干法脱酸更友好。HRFF 可以通过飞灰滤饼表面强制接触活性炭、干粉脱酸剂,大幅提升汞及酸性气体的去除效率,同时对 PM10、PM2.5 的捕集效果明显优于 ESP[1–3]。在“多污染物协同治理”已成为燃煤电厂常态配置的今天,这一优势尤为关键。

第三,对机组深度调峰更“抗造”。在锅炉频繁启停和高比例负荷变动工况下,ESP 容易掉效率甚至引起二次扬尘,而 HRFF 只要保持合理的过滤风速和清灰策略,就能在较宽负荷范围内维持排放稳定。

Alstom 自 1978 年起累计向全球提供超过 25000 MWe 机组的布袋除尘系统,在 8 m 长袋 HRFF 上有超过 20 年的经验[4],10 m 长袋 HRFF 也已经有 5 年以上成功运行记录[5]。在此基础上向 12 m 长袋和更紧凑的袋间距迈进,本质上是利用“单位钢耗中的最后 10% 潜力”,进一步压缩 CAPEX 和占地。

研究目标与技术路线:如何在变“更高更密”时不牺牲可靠性

将滤袋从 10 m 加长到 12 m,并将袋排间距再压缩约 10% 后,理论上每个室可安装的过滤面积可增加约 20%。但对于高比过滤 HRFF,这并不是简单的“拼高度”,主要技术挑战集中在三点:

1)滤袋表面来流速度控制——如何在更紧凑布置下避免局部来流冲刷导致滤袋早期磨损和破袋;

2)系统和滤袋压降控制——在总过滤面积增大的同时,维持或降低机械压降,避免风机电耗与运行成本恶化;

3)脉冲清灰系统能力——在单阀负责更大布袋面积的前提下,保证脉冲能量能“打到底”,12 m 全长均能有效剥落灰饼,同时不引起滤袋疲劳和清灰瞬间的排放峰值[6,10]。

为此,Alstom 的研发团队采用了“CFD 数值模拟 + 缩比物理流场模型 + 全尺寸脉冲试验台 + 动态有限元分析”相结合的路线,对 HRFF 的脉冲系统、烟气流场、结构疲劳逐项优化验证[5,9]。

脉冲清灰系统:从“更大力度”到“更柔和着陆”的平衡

对于在线清灰的高比过滤布袋除尘器,清灰质量直接决定滤袋寿命、压降水平以及颗粒物和气态污染物逸散。Alstom 的核心理念有两点:

一是脉冲前沿要足够“猛”。

通过低阻力大截面管路、优化的阀体和喷吹管几何形状,以及 2.5–3.5 bar 的仓压,将高流量压缩空气在约 10 ms 内快速注入滤袋,使滤袋由扁平状态瞬间“鼓圆”,在几乎无与骨架摩擦的状态下将灰饼整体剥离。为应对 12 m 长袋和单阀更大过滤面积的需求,Alstom 新开发了 Radius Nozzle 喷吹管,重点利用动压而非静压,减少沿程损失,保证喷孔沿长度方向的压力分布更均匀。实测结果表明,新系统在保持顶部不过压、袋底脉冲压力仍达标的前提下,可多清灰约 20% 的滤袋面积[5]。

二是滤袋回落过程要足够“柔”。

传统短脉冲方式在滤袋回落到骨架时往往发生“硬着陆”,在弯折区产生高应力和磨损,并在脉冲后期形成短时粒子直穿和“渗透峰”[10]。Alstom 通过 Modulated Pulse Cleaning(MPC)技术,将一次脉冲分为“三段式”:

– 前段迅速加压,完成滤袋弹性变形和灰饼剥离;

– 中段以较大流量维持一定内部压力,完成袋长方向均匀清灰;

– 后段逐步减压,实现“软着陆”,显著降低骨架磨损和瞬时排放峰[9]。

在超过 10 年的现场工程中,MPC 已成为 Alstom HRFF 的标准配置,用于在高比过滤风速、在线清灰和高灰负荷这三项“高压组合拳”下,仍保证 40000 h 量级的滤袋寿命[4,7]。

烟气流场设计:长袋+紧凑布置条件下的“低冲刷”与“重力辅助”控制

在 12 m 长袋和更紧凑袋间距前提下,要同时实现:

– 入口烟道和分配室合理的流速控制;

– 短路、死角和高速度束流的抑制;

– 袋间、袋面来流速度不超过经验上限;

– 滤袋区内部形成立体“重力向下”的整体流型,便于灰渣顺势落入灰斗。

Alstom 的做法是先在 ANSYS CFX 中建立单室 + 三室进气总管的三维压缩流模型[5],对入口分配室、导流板、可调挡板以及袋室内部结构进行多轮迭代优化。随后建造 1:8.44 的缩比物理模型,用打孔塑料管模拟滤袋,对典型工况和偏心工况(如入口速度严重偏斜)下的局部速度场进行实测,并通过烟线(smoke test)可视化验证“自上而下 + 向灰斗区收敛”的重力型流线。模型结果显示,在优化后的结构下:

– 接近滤袋正面和袋间隙的速度均低于设定上限,有效抑制滤袋磨蚀;

– 滤袋区总体流向呈明显的“由上至下”重力流型,清灰下落的灰尘不易被重新捲入滤袋表面;

– 入口总管通过“渐进式栅格”(progressive bar grid)平衡横截面速度分布,对偏流工况有较好的鲁棒性。

最后一轮 CFD 则利用物理模型标定数据,锁定 12 m 长袋 + 减少约 10% 袋排间距的最终推荐方案,实现了流速控制、压降和灰流态的综合平衡[5]。

新一代 HRFF 布置与经济性:在 1000 MWe 机组上节约约 10% 首投

在完成流场和清灰系统的联合优化后,Alstom 采用 Catia 参数化设计,对整机结构进行系统化布置。12 m 长袋配合更紧凑袋排间距,使得单室可承载更大过滤面积,整套装置的钢结构重量和占地均可缩减。按厂方测算,新方案与 10 m 长袋标准 HRFF 相比,首投资本成本可降低约 10%,在 800–1000 MWe 等大型机组上节约的绝对投资额十分可观[5]。

在上部净气室设计上,推荐采用“可步入式净气室”(walk-in plenum)结构,既方便在线检修和滤袋更换,又便于脉冲系统布置与维护;对空间受限项目,则可采用顶部开门方案,保持工艺性能不变。

工程案例:从台湾、马来西亚到澳洲、南非的实绩验证

Alstom 的 10 m 长袋 HRFF 已在多个 800–1000 MWe 煤电项目上获得工程验证,包括:
– 台湾林口、台中更新项目:3×800 MWe 与 2×800 MWe 机组 HRFF;
– 马来西亚 Tanjung Bin、Manjung 两台 1000 MWe 超临界机组;
– 美国德州 Sandy Creek 900 MWe 机组等[5]。

这些项目中,HRFF 均布置在空预器之后、湿法海水脱硫(SWFGD)之前,用于在脱硫前高效捕集飞灰,颗粒物排放保障值可做到干基 7 mg/Nm³ 级别,已接近或达到许多地区的“超低排放”水平。

对于行业更为关切的“高灰、低硫、磨蚀性强”的煤种适应性,澳大利亚和南非的实绩尤具代表性。以澳大利亚 Kogan Creek 750 MWe 超临界机组为例,设计入口粉尘浓度最高可达 48 g/Nm³(湿),采用 PI+PPS / PPS 针刺毡滤料(600 g/m²),整套 HRFF 配置约 16500 条滤袋,首炉滤袋实际运行寿命超过 40000 小时,破袋率远低于 1%[4]。南非 Arnot 电站(6×350 MWe)则在原有 ESP 改造为 HRFF 后,在 45–50 g/Nm³(湿)高负荷工况下,同类滤袋同样实现了 40000–45000 小时的可靠运行[4,7]。

基于这些经验,南非电力公司 Eskom 已将独立式 HRFF 作为现役煤电机组除尘升级的首选技术路线,在 Camdem、Grootvlei、Hendrina、Duvha 等多个 200–600 MWe 机组上推广应用[7,8]。对于同样以高灰、低硫煤为主的印度和部分中国内陆电厂而言,这一运行数据为“用 HRFF 直接承受全灰负荷”的方案提供了有力工程证据。

行业启示:当 12 m 长袋成为新常态时,应如何看待 ESP 与 HRFF 的边界

综合技术和工程数据,可以给出几个对烟气治理行业具有指引意义的结论:

第一,12 m 长袋 HRFF 已经在设计上解决了长袋清灰能力和磨蚀风险问题,在合适的滤料与工况控制下,40000 小时以上滤袋寿命是可实现的现实目标,而不是理论值。

第二,在 800–1000 MWe 等超临界、超超临界大机组上,相比传统 ESP 或短袋布袋除尘系统,12 m 高比 HRFF 在首投资本上可节省约 10%,并且在后续与干法脱酸、活性炭喷射脱汞的耦合上具备明显优势。

第三,对于高灰、低硫煤种和灵活燃料掺烧需求日益提升的背景,ESP 在极低排放和超细颗粒控制上的“边界”已经非常清晰,而 HRFF 通过滤饼效应和协同脱除能力,更适合作为中长期主力技术路线。

第四,高比过滤并非简单提高过滤风速,而是一整套围绕“流场—清灰—结构疲劳—滤料”系统优化的结果。行业在进行 ESP 改造或新建项目技术路线选择时,需要更加关注供应商在 CFD 模拟、物理模型、全尺寸清灰试验和长期寿命数据上的“硬核证据”,而非只看单一参数(如过滤风速或单室过滤面积)。

从 Alstom 的实践看,12 m 长袋 HRFF 不仅是一次结构上的“拉长”,更是对高灰工况、长寿命运行和多污染物协同治理的一次系统性重构。对于正在规划或实施除尘升级改造的燃煤电厂和工程公司来说,这一代 HRFF 技术已经值得被作为主力选项,放在与 ESP 同等权重的位置进行严肃的技术经济比选。

Keywords 中的“fabric filter”“power plant”“dust emission”“pressure drop”“flow modelling”“pulse cleaning”等技术要素,已经从论文和试验台走向了大机组商运现场,也正在重新定义未来十年燃煤电厂颗粒物控制和烟气治理系统集成的技术版图。

参考文献
[1] Lillieblad L, Wieslander P, Hokkinen J, Lind T. PM2.5 and mercury emissions from a high ratio fabric filter after a pulverized coal fired boiler[C]//MEGA Symposium. Washington DC, USA, 2003.
[2] Lindau L. Operating experiences of mercury collection by PAC injection in bag filters[C]//MEGA Symposium. Washington DC, USA, 2003.
[3] Herrlander B. Flexibility and turn ratio down of Novel Dry FGD system[C]//PowerGen Europe. Milan, Italy, 2011.
[4] Francis S, MacPherson A, Marcheff J, Robertson C, Wieslander P. Conversion of existing ESPs to high ratio fabric filters to meet stringent emissions requirements[C]//MEGA Symposium. Washington DC, USA, 2003.
[5] Wieslander P, Francis S, Vajpeyi A. High Ratio Fabric Filters With 12 m Long Bags for Large Coal Fired Power Plants[C]//11th International Conference on Electrostatic Precipitation. Hangzhou, China, 2008.
[6] Rissanen M, Kwetkus A. Fabric filter media and back-pulse cleaning: A review[C]//7th World Filtration Congress. Budapest, Hungary, 1996.
[7] Hansen R, Van Rensburg R. Cost comparisons between electrostatic precipitators and pulse jet fabric filters and inherent challenges of both technologies at ESKOM’s 6 x 600 MW units at Duvha Power Station[C]//10th International Conference on Electrostatic Precipitation. Cairns, Australia, 2006.
[8] Popovici F. Filtration with high efficiency fibres in coal-fired boiler applications[J]. VGB PowerTech, 2010, 4.
[9] Hjelmberg A, Fredriksson M, Wieslander P. Evaluation of FF pulse cleaning valves[C]//13th International Conference on Electrostatic Precipitation. Bangalore, India, 2013.
[10] Leith D, et al. Dust emission characteristics of pulse-jet cleaned fabric filter[J]. Aerosol Science and Technology, 1982, 1(4): 401–408.

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