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基于国电环保研究院DJ / DJ‑TY高压电源及窄极距ESP技术成果的系统解读
关键词
静电除尘器, 高比电阻粉尘, 反电晕, 高频放电控制, DJ系列高压电源, 窄极距电场, 烟气治理, 燃煤电厂超低排放
自20世纪80年代中期以来,国家电力环保研究院(State Power Environmental Protection Research Institute,位于南京浦口)持续围绕静电除尘器(ESP)在恶劣工况与高比电阻粉尘条件下效率下降这一行业难题开展系统研究。王维学、房爱民、曹峰等研究者通过对高压电源特性、供电方式优化及“反电晕三大危害”机理的深入分析,形成了一套能够显著提升静电除尘器效率的成套技术路径[1]。这些研究紧扣“高比电阻粉尘”“反电晕”“高频放电控制”等行业核心关键词,对于燃煤电厂、工业锅炉、水泥及钢铁烟气治理具有较强的工程指导意义。
传统ESP在处理高比电阻粉尘时,常出现反电晕、电场电压难以提高、二次电流受限、极板积灰难以清除等问题,直接表现为除尘效率下降与排放浓度超标。在典型燃煤锅炉场景中,当煤质变差、含硫量降低或烟气调质不足时,这一问题尤为突出。针对这些“最差工况”,国电环保研究院的技术路线并非单纯通过加长电场、扩大设备体积来“硬堆容量”,而是从高压电源控制策略、电场结构设计以及粉尘–电场相互作用机理等多个维度出发,构建“高效供电 + 稳定放电 + 结构优化”的综合解决方案。
首先,在高压电源技术方面,研究团队开发了以DJ系列为代表的PC控制高压电源系统。与传统可控硅相位调压供电方式相比,DJ系列的核心优势在于对闪络信号的精准识别和快速响应能力。通过智能判别放电特征波形,高压电源能够区分真正的闪络与虚假干扰,避免现场常见的误判导致的过剩电流冲击,从而消除“有害击穿电流峰值”,保护电场和电源设备的同时也避免了电压被过度压降。
在此基础上,DJ系列电源实现了几项关键性能:一是在频繁闪络条件下仍能维持极小的电压损失。通过缩短复压时间、尽量减少休止时间,电场运行电压可长期维持在接近允许最高值的水平,即便火花率由不足10次/分钟提高到约150次/分钟,二次电压仍基本保持稳定,二次电流却能够显著提高。这意味着在不牺牲电压平台的条件下,有效电晕电流大幅增加,粒子荷电水平明显改善,直接转化为除尘效率的提升。
其次,针对传统单一交流相位调压模式在严酷工况下的“高峰值、低平均”供电弊端,研究团队提出并实现了“幅度调制+相位控制”的复合调压模式,形成DJ‑TY型静电除尘电源系统[1]。在高比电阻、易反电晕烟气条件下,传统供电往往需要将电压压得很低以避免大面积反电晕,致使平均电场强度和电晕电流严重不足。DJ‑TY系统通过对电压波形的幅度与相位进行综合调制,使输出波形更加贴合电晕放电与粉尘荷电的最优区间,在电场尚未进入严重反电晕与负阻区域之前及时调整,使电场始终运行在“高效而可控”的窗口。
工程对比测试结果非常直观。一处采用通用相位调压电源的ESP,在更换为DJ‑TY电源后,二次电压从约42 kV提高到48 kV,二次电流从约340 mA增至约644 mA,除尘效率由99.3%提升至99.8%,出口粉尘浓度由约120 mg/Nm³降至约34 mg/Nm³[1]。在当前行业以“超低排放”“近零排放”为目标的趋势下,通过改造高压电源实现“同体积电场、显著降排放”的技术路径,无疑具有极高的现实价值。
研究的另一关键贡献在于对高比电阻粉尘条件下“反电晕三大危害”的重新界定。长期工程实践表明,当粉尘比电阻较高时,阳极板表面积灰层中的电荷难以及时泄放,会产生明显的静电吸附和静电排斥效应。其一是“静电吸附危害”——粉尘层带负电后紧紧附着在极板表面,导致极板清灰难度显著增大,停电敲击前后烟尘排放和光学不透光度变化明显,说明粉尘层难以有效脱落;其二是带电粉尘层形成的反向电场会对带负电粒子产生静电排斥,使其靠近阳极的速度越来越慢,甚至被阻滞于电场中部,迁移速度(即经典理论中的“迁移率”或“漂移速度”W)急剧下降;其三是在上述两种效应发展到极端时,粉尘层中会产生随机的“反电晕放电”,导致电场击穿电压降低、电晕电流突降、电场呈现大范围不稳定。
值得关注的是,团队对传统“反电晕导致V‑A曲线出现负电阻区”的认识提出了修正。通过配备具有反电晕前兆识别功能的高级高压电源,对V‑A特性进行精细化测量后发现:所谓“负电阻区”并非反电晕的必然结果,而往往是电源无法及时识别、响应反电晕先兆,导致电压控制失稳,从正常运行区骤然跌入严重闪络区的结果。如果高压电源具备对反电晕前兆的监测与快速调节能力,则可以在反电晕随机出现的情况下始终将电场运行控制在无负电阻区的稳定V‑A特性上,实现“带反电晕条件下的高效运行”。这为行业在高比电阻烟气治理中“与反电晕共存而非一味回避”提供了新的理论基础和控制思路。
在静电除尘器本体设计方面,研究提出了若干与传统观念相反但经实践验证有效的结论。其中最具争议也是最具价值的一点,是对“窄极距ESP更适合处理高比电阻粉尘”的论证。根据经典Deutsch公式η≈W·A(η为效率,W为粒子迁移速度,A为极板总面积),在外形尺寸一定的情况下,缩小极板间距可以增大极板总面积A;如果通过高效供电与合理极线设计确保电晕条件不恶化,则单位迁移距离缩短,相当于有效迁移速度W提高,两者叠加使总效率提升。因此,在满足强度、刚度与放电性能的前提下,将极板间距控制在≤300 mm,配合高性能电源与优化放电极,可以在高比电阻工况下获得更高的除尘效率。
为此,研究给出了面向高比电阻烟尘的“新设计要求”:结构上强调阳极板与阴极线的刚度,避免因热变形或振动引起局部放电恶化;阴极系统选择放电性能优良的形状(如棘刺线、锯齿线等)保证充足而均匀的电晕;极距建议控制在300 mm及以下,通过极板面积增加部分补偿反电晕不可避免带来的有效电场强度损失。在供电模式上,则强调采用类似DJ系列PC控制高压电源,最好配合DJ‑TY这样具备幅度调制/相位控制功能的电源系统,通过提升“有效电晕电流”来增强颗粒荷电水平,而不是被动地一味压低电压以躲避反电晕。
这些理论与技术在工程应用中已经取得可量化的效果。以一台30 MW机组锅炉静电除尘器改造项目为例,原系统使用普通可控硅调压电源,部分电场采用锯齿线,高比电阻工况下除尘效率约为96.85%,出口排放浓度接近500 mg/Nm³。改造后在保持300 mm极距的基础上,将全部电场统一采用棘刺线放电极,并更换为DJ‑TY型幅度调制/相位控制高压电源。在煤质含硫量降低、理论上比电阻趋于不利的前提下,3电场运行电压、电流均有明显提升,整体除尘效率提升至约99.4%,出口粉尘排放浓度降至70 mg/Nm³以下,基本满足更严格的排放标准要求[1]。这证明了“高性能供电+窄极距+优良放电极”的组合,在电厂烟气超低排放改造和老旧ESP性能提升中具有高性价比的应用价值。
从行业发展角度看,随着我国燃煤机组深度调峰运行、煤质波动加剧以及环保标准不断趋严,静电除尘器在高比电阻工况下稳定高效运行越来越成为刚性需求。国电环保研究院该系列成果的核心价值在于:不把反电晕视作必须彻底消除的“禁区”,而是通过电源控制与结构优化,在可控的反电晕背景下最大化有效电压与电晕电流,使静电除尘器在复杂工况下依旧能够保持高效率和低排放。这一思路对于ESP新建设计、老电场升级改造以及与袋式除尘、湿式电除尘协同治理方案的选型与优化,都具有直接的技术参考意义。
随着电力行业碳减排、工业烟气治理向更高标准迈进,围绕高比电阻粉尘、静电除尘器效率提升、电源控制策略优化的研究,仍将是ESP技术演进的主线之一。如何在保证能源利用效率的前提下,借助智能控制、高频电源、在线监测等新手段,让ESP在更宽工况范围内稳定运行,将成为未来工业环保领域的重要技术风向。
参考文献
[1] Wang W., Fang A., Cao F. The Newest Technical Results Capable of Remarkably Increasing ESP Efficiency. State Power Environmental Protection Research Institute, Nanjing, China.
获取更多静电除尘相关专业论文,请访问 https://isesp.org/conference-papers/
