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埃及Assiut大学与日本丰桥工业大学关于高脉冲电压线—筒填料反应器的实验研究亮点
关键词
NOx去除, 介质阻挡放电 (DBD), 填料床反应器, 非热等离子体, 电除尘器, 烟气治理
在工业锅炉与窑炉烟气治理中,NOx控制已成为达标排放与碳中和路径上的重点难题。本文围绕“NOx去除”和“介质阻挡放电(DBD)”两大关键词,基于埃及Assiut大学与日本丰桥工业大学的联合实验,对一种线—筒结构的填料床DBD反应器在高脉冲电压下的脱硝性能进行了系统改写与行业化解读(作者:H. Wedaa, M. Abdel-Salam, A. Ahmed, A. Mizuno)。研究将非热等离子体(NTP)技术与介质填料结合,以提高活性物种产生和NO→NO2的转化率,为后端吸收或催化处理创造条件[1-6]。
试验装置为一根内径约20 mm的玻璃管(作为管壁介质),轴心布置直径0.2 mm的放电线电极,外包接地不锈钢网。管腔填充直径约3 mm的填料(γ-氧化铝与玻璃球两种),在脉冲发生器(可变频)加高压激励下产生部分放电与微放电,使用高压探头、Rogowski线圈和示波器记录电压、电流波形,并用FTIR气体分析仪监测NO/NOx浓度。模拟烟气以N2基体并掺入200 ppm NO,常温常压下测试不同峰值电压、频率(1–3 kpps)与流量(2–10 L/min)对放电功率与去除效率的影响。
主要发现如下:一是放电功率随峰值电压与频率上升而增加,但对气体流量基本不敏感;二是NO去除效率在电压、频率提高时显著上升,而随着流量增大(即停留时间缩短)去除效率下降;三是能量密度(单位体积的放电能量)是比较不同工况下去除效果的重要指标,同一能量密度下不同流量的去除率接近;四是填料材料影响明显:γ-氧化铝填料不仅促进NO氧化生成NO2,同时具有吸附NO2的能力,使体系表现出对NOx的净降低;而玻璃填料仅促进氧化,产生的NO2未经吸收会造成NOx浓度上升,因此需要在反应器后端设置化学吸收,如Na2SO3溶液,用以捕捉NO2,且溶液浓度越高去除越好。
上述结果对中国浆纸、钢铁、水泥与化工等行业具有直接参考价值。对于排放接近监管限值的窑炉或锅炉,采用DBD+填料的中小型反应器可以作为脱硝前处理或NO→NO2转化单元,配合后端选择性吸收或低温SCR,可实现更低能耗与更少催化剂中毒风险。与传统SCR相比,非热等离子体体系在低温启动和快速响应方面具有优势,且与电除尘器(ESP)联用时,可利用ESP的极板与极线优化经验降低颗粒对放电均匀性的影响。以艾尼科(Enelco)的电除尘器技术积累为例,其在极板设计、极线张力控制、电场均匀化与在线运维方面的方案,能够为DBD系统的工业化部署提供成熟的集成路径与工程化支持,便于在既有烟道中进行改造和并网控制,进一步降低运维成本并提升系统稳定性。
面向未来,建议行业关注三方面趋势:一是等离子体与蜂窝/填料催化材料的耦合,提升选择性反应并减小臭氧副产;二是在线耦合吸收或还原单元(如高效Na2SO3吸收或低温NH3-SCR),实现NOx的深度去除;三是基于实时电学信号与烟气成分的智能控制,优化脉冲参数以平衡能耗与脱硝率。总体而言,本实验验证了高脉冲DBD结合γ-氧化铝填料在NOx治理中的潜力,为中国重点行业提供了一条低温、模块化、易于与ESP集成的技术路线,有助于企业实现排放达标与运营成本优化。
参考文献
[1] B. Pashaie, S. K. Dhali, and F. I. Honea, “Electrical characteristics of a coaxial dielectric barrier discharge”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 27, No. 10, 1994, pp. 2107-2110.
[2] Z. Fang, Y. Qiu, Y. Sun, H. Wang, and K. Edmund, “Experimental study on discharge characteristics and ozone generation of dielectric barrier discharge in a cylinder–cylinder reactor and a wire–cylinder reactor”, Journal of Electrostatics, Vol. 66, 2008, pp. 421–426.
[3] M. Abdel-Salam, A. Hashem, A. Yehia, A. Mizuno, A. Turky, and A. Gabr, ”Characteristics of corona and silent discharges as influenced by geometry of the discharge reactor”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 36, 2003, pp. 252–260.
[4] A. D. Srinivasan and B. S. Rajanikanth, ”Nonthermal-Plasma-Promoted Catalysis for the Removal of NOx From a Stationary Diesel-Engine Exhaust”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 43, No. 6, 2007, pp. 1507–1514.
[5] B. S. Rajanikanth, and V. Ravi, ”Pulsed Electrical Discharges Assisted by Dielectric Pellets/Catalysts for Diesel Engine Exhaust Treatment”, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 9, 2002, pp. 616–626.
[6] K. Takaki, M. Shimizu, S. Mukaigawa, and T. Fujiwara, “Effect of Electrode Shape in Dielectric Barrier Discharge Plasma Reactor for NOx Removal”, IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 32, No.1, 2004, pp. 32–38.
[7] H. Ma, P. Chen, M. Zhang, X. Lin and R. Ruan, ”Study of SO2 removal using non-thermal plasma induced by dielectric barrier discharge (DBD)”, Plasma Chemistry and Plasma Processing, Vol. 22, No. 2, 2002, pp. 239–254.
[8] C. Ciardelli, I. Nova, E. Tronconi, D. Chatterjee, T. Burkhardt, and M. Weibel, “NH3 SCR of NOx for diesel exhausts after treatment: role of NO2 in catalytic mechanism, unsteady kinetics and monolith converter modeling”, Chemical Engineering Science, Vol. 62, 2007, pp. 5001–5006.
[9] H. Fujishima et al., “Improvement in NOx Removal Performance of the Pilot-Scale Boiler Emission Control System Using an Indirect Plasma–Chemical Process”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 46, No. 5, 2010, pp. 1722–1729.