扫码关注艾尼科微信公众号

小单元气动振打ESP:破解静电除尘出口二次扬尘的新路径

基于江苏630MW燃煤机组改造实绩的槽板小单元气动振打电除尘技术解读——浙江菲达环境与浙江省燃煤烟气净化装备重点实验室联合研究

关键词
Dust removal, energy conservation, emission reduction, pneumatic vibration, electrostatic precipitator, 二次扬尘, 超低排放

我国现役电除尘器保有量超过3000台,是燃煤电厂及多种工业烟气治理的主力装备,在低阻力、大烟气量、运行维护简便等方面优势明显。但随着超低排放、灵活调峰、多燃料掺烧等要求叠加,传统静电除尘器(Electrostatic Precipitator, ESP)在超低排放段的技术瓶颈日益突出,出口段二次扬尘问题尤其成为制约排放进一步降低的关键因素之一[1-4]。在此背景下,如何在不大幅增加本体体积和钢耗的前提下,提升电除尘效率、降低二次扬尘,成为行业技术升级的焦点。

本文解读的是浙江菲达环境科技股份有限公司与浙江省燃煤烟气净化装备研究重点实验室联合开展的一项新技术研究——“槽板小单元气动振打电除尘技术(SQ-ESP)”。该技术首次系统性地从出口气流分布板(槽型板、喇叭口段)入手,把过去单纯用于气流均布的“静态构件”改造为具备“持续收尘+可控清灰”功能的主动收尘装置,并通过工程应用验证其在难收尘煤种工况下的可行性与效果。

从行业发展脉络看,约2010年前后,我国燃煤电厂烟尘排放标准从50 mg/m³左右逐步压缩至30 mg/m³,随后在2014年全面迈入15–20 mg/m³的超低排放时代[1,2]。低温电除尘、小间距电场、移动电极、电袋复合等技术相继应用,使得不少机组出口浓度能压到15 mg/m³以下。然而,多项研究指出,当出口浓度要求降至10 mg/m³甚至更低时,电场内部的“二次扬尘”成为主导影响因素之一,传统仅靠加长电场、提高比集面积或简单强化振打,边际收益明显下降[2-4]。

与此同时,大量低温ESP已经运行近十年,前端烟气冷却器出现磨损、泄漏等问题,一些机组甚至被迫拆除冷却器,导致电除尘入口温度回升、粉尘比电阻上升,收尘难度加剧[5-7]。叠加“十四五”现代能源体系规划提出的高比例灵活调峰目标,煤电机组启停频繁、深度调峰常态化,多煤种掺烧与高硫高水煤、大量掺烧污泥等实际工况,使粉尘黏附性和比电阻进一步走高,出口端喇叭口与气流分布板的积灰和二次扬尘问题被持续放大[6-9]。在这样的约束条件下,以低改造成本、强工况适应性、易于老旧电除尘改造为特征的新型ESP技术开始成为市场刚需。

传统出口槽板在结构上主要承担“截流+导流”作用,通过局部收缩和渐扩实现电场尾部气流均布,但基本不具备持续有效的收尘功能。实际运行中,大部分通过电场迁移出来、尚未被带走的带负电粉尘,会在出口槽板和喇叭口过流表面黏附沉积。初期,这层粉尘可以起到有限的附加收尘作用,但随着粉层厚度增加,粉尘自身较高的电阻使电荷难以通过槽板泄放,粉层与槽板之间逐步形成反向电位差,最终在槽板邻近空间形成局部“反向电场”。这会抵消原有的静电吸附作用,使后续进入该区域的带电粉尘不再被有效吸附,甚至被推回主流气流,从而使槽板丧失收尘能力,还可能恶化出口段粉尘分布。这类现象在烧难收尘煤、深度调峰和低温高湿工况下尤为明显,是造成出口浓度长时间难以下压的重要原因之一。

针对这一痛点,研究团队提出了“槽板小单元气动振打电除尘技术(SQ-ESP)”[10]。其核心思路是:将原本一体化的出口槽板分割成多个独立的小单元,每个单元分别配置可控的气动振打装置,实现“局部收尘—定期振落—再次收尘”的循环。通过在粉层尚未形成显著反向电位之前完成清灰,阻断反向电场的建立,使槽板持续保持有效收尘能力,相当于在传统多电场结构之后,又增加了一道“分布式末端收尘屏障”。

小单元设计还有一个关键优势:二次扬尘可控。大面积整体槽板振打往往会在短时间内产生密集的粉尘峰,直接冲击出口浓度,用于协同达标的湿法脱硫装置也会因此增加除尘负担。将出口槽板细分为若干小单元后,可以通过控制逻辑将各单元振打时间顺序拉开,在空间和时间上打散二次扬尘峰值。试验系统中采用的控制逻辑包括:当某一电场正在进行极板/极线振打时,禁止其下游同室出口槽板单元同步振打,避免“电场振打+槽板振打”叠加造成短时粉尘峰;同一室内的多个槽板小单元可采用轮停或分组交替振打;振打周期既可根据经验固化设置,也可结合前后差压信号触发,以粉层发展状态为依据进行“按需清灰”,进一步减弱不必要的二次扬尘。

在执行机构方面,该技术选用了成熟的“气动振打(Pneumatic Rapper)”装置,并根据出口槽板特点进行了匹配优化[11,12]。气动振打的工作原理是:在未进气时,带磁性的活塞被磁力吸附在固定板上;当电磁阀开启,压缩空气进入振打器,腔内压力逐渐升高,当气压产生的推力超过磁力及弹簧力时,活塞瞬间脱离固定板,并在磁力反向作用下获得较高回击速度,与撞击面发生碰撞,将冲击能量传递给连接结构和槽板,实现高效振打。振打过程结束后,电磁阀失电,压缩空气排出,弹簧推动活塞缓慢回位,并再次被磁力锁定,等待下一次动作[13-15]。通过调节压缩空气压力及电磁阀通断时间,可以较精细地控制单次撞击能量与振打周期,使之既能克服出口段较高粉层黏附力,又不至于对壳体和槽板产生过大应力冲击,这是在老旧ESP改造中尤为重要的工程平衡点。

上述技术已在江苏某630 MW燃煤机组的电除尘改造项目中获得工程化验证。该机组在2013年曾将第五电场改造为移动电极结构,改造后一度可稳定保证出口烟尘低于40 mg/m³。但运行十年后,移动极机构故障率明显升高,维护成本增加,且已无法满足GB13223-2011中重点地区“烟尘排放不高于10 mg/m³”的最新管控要求。在本轮改造中,研究团队一方面恢复第四电场为固定电极结构,优化比集面积与电场配置,另一方面在出口喇叭口槽板上增设小单元气动振打收尘装置,形成完整的SQ-ESP方案。

改造前测试结果显示:在机组负荷约600 MW、主汽流量1750 t/h工况下,电除尘入口粉尘浓度约18.4–19.5 g/m³,出口粉尘浓度为25.3–28.6 mg/m³,入口烟温107.5–115.8℃,本体漏风率控制在0.42%–2.01%范围内,入口流场和温度场较为均匀,说明高出口浓度主要受制于末端段位收尘与二次扬尘,而非气流组织或设备泄漏问题。改造后,电除尘器的保证除尘效率由99.5%提升至99.86%,设计出口保证浓度由≤40 mg/m³优化为≤28 mg/m³,比集面积在固定电极与原移动电极叠加优化后达到114 m²/(m³·s⁻¹),高频高压电源参数也完成重整,使各电场在电晕强度和粉尘荷电效率上处于较优运行区间[16,17]。

值得注意的是,本工程所用煤种及其灰分特性对ESP极为不利。煤质分析表明,煤中水分(Mar)约24%,灰分(Aar)约10.92%,有机物组分中氧含量相对较高,整体燃烧后易形成功能性复杂的高比电阻飞灰。灰成分检测显示Na₂O质量分数仅0.35%,低于0.5%的“重要性阈值”,意味着缺乏有利于抑制粉尘比电阻的碱金属助剂成分,使粉尘更具“难收性”[16,17]。在这样的工况下,出口段粉尘黏附与二次扬尘问题理应更为突出,也更具代表性,适合作为验证小单元气动振打技术效果的典型场景。

改造后在不同负荷下进行了对比性能测试,采样与分析执行GB/T 16157和ISO 12141等标准[18-21],入口采用高浓度采样枪+玻纤滤筒,出口采用低浓度采样枪+石英滤膜。测试结果显示:在约603 MW满负荷工况下,入口烟气量为2 434 360 m³/h,出口粉尘浓度较改造前的25.3–28.6 mg/m³降至15.0 mg/m³,实现了在烧难收尘煤前提下将出口稳定压低至15 mg/m³的目标;在474 MW部分负荷工况下,入口烟气量约1 047 707 m³/h,出口浓度仅4.77 mg/m³;在315 MW深度调峰工况下,入口烟气量约778 035 m³/h,出口浓度为11.84 mg/m³[22]。可以看出,SQ-ESP在全负荷段均表现出良好的负荷适应性和排放稳定性,在中高负荷工况下尤其具备将出口浓度压制在5–15 mg/m³区间的能力,为满足重点区域更严苛的空气质量管控提供了设备端支撑。

更具工程说服力的是六个月运行后的停机内检结果。停炉检修时,现场吊起出口槽板后可以清晰观察到:装配了小单元气动振打装置的出口槽板表面基本无明显积灰,而其上方未布置振打装置的密封板和吊梁位置则有较为显著的灰层堆积。二者形成强烈对比,表明SQ-ESP结构下,槽板小单元振打确实实现了粉层的有效、及时清除,既没有产生严重“清不掉”的黏灰层,也没有因过度清灰损伤结构。这一结果从现场运行维度验证了本文前述机理分析:通过在粉层形成反向电场前及时振落,可以让出口槽板持续保持收尘功能,从而充当“可更新的末端电极”,在不增加电场长度的前提下提升总体除尘效率。

从行业趋势看,我国电除尘技术的整体性能水平已处于国际前列,但在相同排放指标下,设备体积偏大、钢耗偏高仍是较普遍的问题。随着“以小带大、提质增效”的设备选型策略被越来越多业主采纳,电除尘“小型化+高效率+低改造成本”的需求愈发凸显[6,7]。槽板小单元气动振打电除尘技术的工程实践表明:在不大动主体结构的前提下,仅通过对出口槽板进行“小手术式”的分块改造,即可显著改善出口段二次扬尘问题,提高末端收尘能力,兼具系统简洁、改造灵活、投资相对较低等特点。对于已完成超低排放改造、即将进入大修周期的大量燃煤电厂,以及水泥、钢铁、有色冶金等非电行业现役ESP和袋除尘(改电袋)的升级项目而言,SQ-ESP有望成为一个值得重点考虑的技术选项。

综合来看,在国家节能降碳政策和更严空气质量标准的双重驱动下,中国电除尘行业正从“达标导向”迈向“高效、低耗、智能运维”新阶段。以SQ-ESP为代表的出口段强化收尘与二次扬尘抑制技术,其价值不仅在于单台机组出口浓度数字的下降,更在于为老旧ESP提供了一条性价比突出的“焕新路径”。对于关注静电除尘技术迭代、规划下一轮环保改造的业主和设计单位而言,如何结合自身煤质、负荷特性和既有设备条件,将槽板小单元气动振打等新技术纳入整体方案,将成为未来几年行业实践中的重要课题。

参考文献
[1] 于国强, 刘科田, 胡尊民, 等. 大规模新能源并网下火电机组深度调峰优化调度[J]. 电力工程技术, 2023, 42(1): 243-246.
[2] 赵海宝, 李建国, 何玉忠, 等. 低低温关键技术研究与应用[J]. 中国电力, 2014, 47(10): 117-120.
[3] Misaka T, Mochizuki Y. Recent application and running cost of moving electrode type electrostatic precipitator[C]//11th International Conference on Electrostatic Precipitation. 2008: 518-522.
[4] 赵海宝. 旋转电极电除尘器清灰刷试验装置的构建[J]. 轻工机械, 2015, 33(1): 92-97.
[5] 欧阳梓, 王洪帅, 吕庆刚, 等. 燃煤锅炉发电机组深度调峰技术进展[J]. 中国电机工程学报, 2023, 2(2): 1-10.
[6] 赵海宝, 何玉忠, 张永伟, 等. 复杂多变工况下低低温电除尘器适应性研究[J]. 环境工程, 2018, 36(6): 1-4.
[7] 刘瀚霄. 双碳背景下电除尘器节能与减排分析[J]. 发电技术, 2023, 44(5): 738-744.
[8] Liu H, Luo S, Yu L, et al. Study on multi-pollutant test and performance index determination of wet electrostatic precipitator[J]. Particuology, 2023, 10(536): 1-17.
[9] Zhao H, Yang G, Shen J, et al. Research on the shielding effect of electric frame in electrostatic precipitator[J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 2023, 73(6): 1-10.
[10] 赵海宝, 何玉忠, 梁江, 等. 一种电除尘器出口小单元气动振打导流收尘装置: CN202311001368.5[P]. 2023.
[11] 张金涛, 张金凤, 张金明. 一种新型气动锤装置: CN203390894U[P]. 2014.
[12] 包文龙. 气动锤式阳极振打装置: CN114029168A[P]. 2024.
[13] 王占山, 潘立博. 火电厂大气污染物排放标准实施效果数值模拟研究[J]. 环境科学, 2014, 35(3): 853-863.
[14] 张旭芳. 通过锤击法降低激光熔覆残余应力的模拟及锤击系统开发[D]. 苏州大学, 2019.
[15] 李艳华, 朱永刚, 童振华. 改进气动冲击器解决水泥切料不畅问题[J]. 通用机械, 2016(2): 61-63.
[16] 赵海宝, 钱水军, 何玉忠, 等. 越南燃煤烟气电除尘特性分析及工程应用[J]. 电力与能源, 2023, 44(4): 395-400.
[17] 中国环境保护产业协会电除尘委员会. 电除尘器选型设计导则[M]. 北京: 中国电力出版社, 2013.
[18] 国家环保总局. GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.
[19] 国家环保总局科技标准司. HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2007.
[20] 全国环境保护行业标准化技术委员会. GB/T 13931-2017 电除尘器性能试验方法[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.
[21] ISO. ISO 12141-2002 Stationary source emissions—Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations—Manual gravimetric method[S]. 2002.
[22] 青岛华丰伟业电力科技工程有限公司. 江苏镇江电厂5号机组电除尘性能试验报告[R]. 青岛, 2023.

获取更多静电除尘相关专业论文,请访问 https://isesp.org/conference-papers/